一边是煤炭市场低迷的严峻形势,一边是煤层赋存量小的不利局面,开滦集团林矿公司在腹背受敌的困难下,凭借自身煤储优势,抓基础、调结构、转方式、提质量,挖掘洗选潜能,努力提高煤质,实现效益最大化。
由于林矿公司8煤层1883上面和0981-2面做为骨干工作面,开采产比大,且灰分高、粘度大,属极难洗煤层,加上1013工作面11煤层赋存不稳,采矸量较多,造成原煤煤质差,精煤回收率比较低,给煤质控制带来极大困难。因此,林矿公司为从源头控制好煤质,狠抓原煤生产过程中的矸石混入量,合理控制采高,果断调整生产班次,严格现场管理,采取分采、分运、分储、分洗等方法,并制定完善了《2012年度煤质管理体系》、《加强煤质管理考核实施细则》,把这个受到特殊“照顾”的8层煤单洗成19级精煤,其它精煤洗成12级精煤,这样一来回收率一下上升了近10多个百分点。
与此同时,林矿公司以保9煤层工作面稳定生产为主线,以加快12煤层工作面的准备进度为重点,结合煤层产比和衔接进度情况,对近期和长远衔接进行了合理调整,按照能力接替,产比合理,总量稳定,集约生产的思路,从衔接角度合理调整生产战场布局,以此促进精煤回收率和其它煤层的上产。
在此基础上,林矿公司进一步规范检测流程,抓实煤质过程检验环节,对检验工作任务及工作流程进行调整,规范采制化管理标准,科学设置监测点和取样周期,明确各环节责任人员、工作标准、奖惩制度。对原煤煤质管理、洗煤管理、煤场管理、煤质检验、营运车辆管理等要素进行了梳理整合,实施全方位、全过程的煤质监控、检测和管理,使煤质变化情况做到了及时反馈,为动态调整洗煤工艺提供了可靠依据。
多变的精煤生产批次,也给林矿公司洗煤厂提出了更高的要求。“我们主要是根据井下各煤层的原煤煤质情况,保证洗煤厂的洗选效率和洗选密度,加强分选设备的检修质量,保证分选效果,提高了分选效率和精度。”这公司洗煤厂厂长李守山如是说。为了进一步提高煤质,他们先后对煤泥重介系统进行了科学改造,先后完善并细化了多项技改措施,确保了洗煤设备开机率大幅度上升。据了解,今年以来,林矿公司洗煤厂设备事故率比去年同期下降了30%。