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驾岭煤矿洗煤厂创新打通提效路

时间:2010-04-04 21:34 来源:未知 作者:admin 点击:
  

在云矿洗煤厂厂长陈志良的办公室里,他用一组数字向记者展示了该厂1-6月份在“精煤战略”实施中出现的新变化、新气象:原煤入洗量448717吨,同比提高126157吨;精煤产量235938吨,同比增加35532吨;出块率平均每月以1.53个百分点的幅度递增;精细化管理迈上了新台阶。

  在没有增加一台洗选新设备,井下工作面又断层频繁出现,煤质十分松软的困难条件下,该厂是怎样取得如此好的成绩呢?该厂把原因归结为:创新

  15项技改实现块率“连级跳”

  今年以来,随着云矿生产战场的转移,地质条件较去年发生了很大的变化,大断层接连不断,煤质硬度系数只有1.8。如何保住“块”,无疑成了该厂首先要解决好的问题。

  该厂成立了技术攻关小组,按照减轻块煤冲击力、降低接煤点高度、控制块煤运行速度三个原则,对全厂15个转载点进行了逐一分析,并精心制定了改造方案。

  在入洗原煤缓冲仓漏斗处,其独特的改造方式引起了记者的兴趣,只见过去落差8米“一字”型垂下的溜煤槽,变成了“之”字型折叠式溜槽。运行路线长了,块煤的运行速度、冲撞力自然大大降低。但经进一步细问,才知“文章”原来妙在里面:他们在漏斗内部每个拐弯处焊接了一个缓冲平台,这使下滑的块煤在拐弯处的初速度降到了零。

  由“瀑布”变“波浪”,这是该厂对2号原煤皮带机头漏斗改造后的形象描述。他们在块煤与上台设备分离点向下500毫米处,焊接了一个“V”字型小斗,这样块煤进入漏斗时,首先进入装满煤的V型小斗,在此形成了一个柔和的小“波浪”,避免了块煤直接撞击挡煤板。更让人称奇的是,在漏斗下部,他们又别出心裁地安装了两道钢丝绳。

  “15项技术改造后,块煤破损率能降到多少?”记者问陪同的技术副厂长史海兴。

  “矿定的指标是5%,实际上我们月月控制在了4%以下。到6月份出块率已由元月份的13.23%逐月提高到了22.43。”

  “污水池”变成“效益泉”

  洗煤水浓度超标,是该厂多年来的一个“老大难”。特别是随着今年井下地质条件变化,煤泥化加重,洗煤水浓度上升到了100-120克/升,不仅影响了洗煤质量和产量,而且还污染了环境。

  为解决这一难题,厂技术人员在外出学习的基础上,开展技术攻关。经半个多月的反复试验,终于摸索出了一套有效的治理方案,使洗煤水浓度降到了6-21克/升。

  多年来黑乎乎的压缩池变成了“清水池”,变成了“效益泉”。在该厂此项技术改造成果总结报告上,记者看到这样一组数据:每日比原来少流失煤泥200吨,节省清理煤泥费用20元/吨,存放水池外排煤泥300吨……合计日创经济效益6.27万元。

  “细节”管理“抠”出高效率

  沿着生产线一圈转下来,记者看到各车间地面干干净净、物品摆放整齐有序、玻璃明亮光洁、职工着装整齐——这与半年前记者采访时的情景有了明显的变化。然而,让记者不解的是,其管理制度并没有任何的改变。

  厂长陈志良的解释是:“去年厂里推行RAM精细化管理时,各项规章制度已定了不少,也很细。管理要上台阶,关键是‘做到’,也就是让每一名职工真正把制度执行到位。”

  基于此,今年以来,该厂从每一个管理“细节”入手,开展了“上标准岗,干标准活”活动,狠抓岗位责任制的落实。厂领导分工包片,每天六次不定时走动式检查、考核。在各车间、岗位间,他们推行了“手接手”式的交接班制度,由下一步的职工对上一班同岗位的职工工作质量进行检查,不达标,不接班。

  真落实才能见实效。据统计,今年上半年,该厂月月超额完成洗选生产任务,精煤质量始终控制在了考核指标之内。